经典案例

谢教授考察CEMTEC4000水泥高温窑尾分析系统在枣庄泉头水使用的评价

发布时间:2019-01-03

      防堵型高温废气分析仪介绍

 

1、废气化学成分的检测意义

 窑尾烟室检测高温(1050℃~1100℃)废气O2CO、CO2NOx、SOx含量,能指导合理风、煤配比,确保高温风机的合理开度。既能减小风的用量,节约用煤,又能保证控制CO量的安全操作。

 在分解炉出口同时检测O2CO、CO2NOx、SOx含量,有利于窑、炉间的风、煤平衡,指导三次风闸板的调整。

 检测窑尾废气的NOx含量,操作员便能最快捷、可靠判断窑内最高烧成温度,而不是主电机电流;同时,炉出口的NOx含量,可以指导最低成本脱硝;

 对比一级预热器出口废气的02含量,能判断系统漏风状况,及时指导现场排除。

2、ENOTEC高温废气分析仪的防堵机理

高温气体分析仪由取样与分析两大部分组成。它的最大技术难点在于:能否在恶劣环境下顺利取样。以往开发的两类探头,湿法或干法,都因为对粉尘堵塞取样管,而无法准确提供废气成分。少量使用的企业都是靠大维护量、高维护费用在维持运转。

最近在国内首台使用的德国安诺泰克公司高温废气分析仪,虽同样要用压缩空气吹扫电磁阀清灰,也要通过过滤芯除灰吸出样气。但它有两点重要改进:一是取样管备有专利的转向驱动装置,定时震动旋转±45°,既避免探管弯曲,又让取样管上的积灰在转动中掉落;二是取气管内配有带过滤功能的定时伸缩推杆,强制将管内的结垢从端部推出。

与此同时,它的国内经销代理商,利用分解炉出口的粉尘浓度与温度比窑尾低的有利条件,自行采用进口件在此处组装一台分析仪,可胜任窑炉平衡的控制作用,大幅节约了投资。

3、应用案例

山东枣庄泉头水泥公司于2018年3月对该分析仪安装完成,运行至今取得明显效果。

通过分析仪显示02%,窑尾高温风机的开度已从原44.2~44.8%,减少至43.0~43.5%,降低了用风量,同时CO%仍保持在0.01ppm左右。仅此措施,以停窑前的去年9月与今年7月的运行数据对比,窑头喂煤量是人工操作,已从10.9t/h,减少到10.4t/h;与此同时,它们又根据分解炉出口废气的分析结果,将三次风闸板向上升起5%,使窑炉同时平衡,虽此处用煤量已自动控制,波动幅度也从原18t/h,降至17.4t/h。

为计算这两项操作的节约用煤量,取该企业的统计记录中每班累计的用煤量,从原来86+144吨(窑用+炉用),降到82+139吨,可算出平均每小时用煤量从28.75t/h降至27.6t/h, 即每小时节省用煤达1.1吨,按每月720小时连续运转计算,如果按煤粉750/吨成本计每月可降低59.4万元。另外,由于用风量减少,还能节省用电,但考虑该仪器为冷却、压缩空气也要耗电,两项相抵,忽略不计。

4、投资回收计算

如果该设备总投资250万元,则投资回收期是4.2个月。

   应该说明,泉头的5000t/d工艺线三次风闸板调节仍不灵活,需现场人工操作;另外,窑尾仍使用气缸式密封,其漏风也会影响着数据准确。仍有待改进。

如果这两方面继续加强,此仪表的节煤效果还能提高。